如可正確使用振動檢測儀-案例指南
振動檢查是工廠*設備,有很多工廠在購買多通道振動分析儀的時候很關心價格問題,的振動分析儀器進口偏多,對于工業儀器外國的精密度還有工藝確實要更好一些。像艾默生CSI2140振動分析儀就同時具備振動頻譜檢查與軸承振動檢測。>>>>>>振動檢測儀北方總代理商:
大家都知道,軸承是旋轉設備的心臟,一旦軸承損壞,整個設備就不能繼續工作了。這對于現代化高速造紙機械來說,尤為重要。如果設備存在軸承故障但未能及時發現,那輕則軸承燒毀,重則將導致其它部件損壞,由此造成的非計劃停機損失極大。
由于早期的軸承故障在振動信號上表現出高頻低幅的特點,這些振動信號很容易被其它振動信號所掩蓋,因此很多振動分析儀都采用了調制解調(或稱包絡檢波)技術,調制解調技術可以檢測軸承早期故障,但對故障的嚴重程度卻無法做出準確的 。
預測,也不能對軸承故障做出準確的趨勢跟蹤。為此,艾默生公司開發出了全新的技術-Peakvue技術。Peakvue技術采集的是應力波,應力波的產生是由于金屬之間發生直接接觸。早期的疲勞剝落、齒輪和軸承缺陷、摩擦磨損和沖擊等等都會產生應力波。>>>>>>振動檢測儀北方總代理商:
技術PeakVue正是采集和監測這些短暫的應力波,獲得應力波的峰值及其出現的頻率,并轉換為頻譜進行分析。Peakvue技術可以檢測出軸承早期故障,并且還可以準確預測出故障的嚴重程度,跟蹤Peakvue趨勢就可以準確判斷軸承故障的發展進程。
現在我們來看一些紙廠的實例:
案例1 后段烘缸展開轆中間軸軸承故障。
2005年10月20日該中間軸軸承的Peakvue趨勢突然上升,幅值從15g上升到83g;普通的振動趨勢上沒有異常。見圖1與圖2:
進一步做深入分析發現頻譜上有明顯的軸承外圈故障頻率,于是在2005年11月14日更換軸承,更換軸承后,Peakvue的趨勢大幅下降。見圖3與圖4:
從損壞的中間軸軸承來看,軸承進水是引起Peakvue趨勢突然上升的主要原因。由于烘缸帆布停機時要清洗,所以可能的原因是清洗時不慎把水沖進了軸承。我們知道軸承大量進水后將導致軸承發熱,如果不及時處理軸承短期內就有可能燒毀。
案例2 真空泵齒輪箱軸承故障
2005年9月1日3#真空泵齒輪箱輸入軸的Peakvue趨勢突然上升,幅值從3g上升到17g左右,普通的振動趨勢沒有明顯變化。見圖5與圖6:
分析Peakvue頻譜與波形,發現明顯的軸承外圈故障頻率,且Peakvue時域波形的沖擊達26g左右。在2005年9月12日更換該軸承,更換后Peakvue的趨勢大幅下降。檢查拆出的軸承,發現軸承外圈有嚴重剝落。見圖7與圖8:
案例3 揚漿泵齒輪箱軸承故障。
2005年4月4日在揚漿泵齒輪箱輸入軸軸承的Peakvue頻譜上發現明顯的軸承內圈故障頻率,并且Peakvue時域波形的沖擊達20g左右。于是在2005年5月9日更換齒輪箱輸入軸軸承。檢查拆出的軸承,可以看見有明顯的內圈故障。見圖9與圖10:
案例4,烘缸虹吸管故障。
2004年10月11日生產部發現49和51號烘缸傳動側虹吸管處沒有蒸汽,操作工懷疑這兩個烘缸的虹吸管斷掉了,希望能做進一步分析確認。于是我們采集了這兩處的Peakvue信號。從圖11與圖12可以看出,51號烘缸傳動側運轉時虹吸管存在明顯沖擊,但49號烘缸虹吸管則沒有異常。
圖11:49號烘缸虹吸管外壁Peakvue波形 圖12:51號烘缸虹吸管外壁 Peakvue波形
2004年10月18日,機械維修停機時檢查了49與51號烘缸傳動側
的虹吸管, 49號烘缸傳動側的虹吸管沒有損壞,但51號烘缸傳動側的虹吸管已經斷裂。見圖13與14:
筆者在紙廠通過CSI振動分析儀發現了上百個軸承故障,限于篇幅,在此就不一一列舉了。>>>>>>振動檢測儀北方總代理商:
除了可以準確檢測軸承故障外,還可以檢測出諸如不平衡、不對中、松動、摩擦、裂紋、齒輪缺陷等不同類型的故障。另外,CSI振動分析儀還具有瞬態振動分析、現場動平衡、激光對中、電機診斷等功能。總的來說,艾默生CSI振動分析儀功能強大,操作簡單,*適用紙廠環境。