的半倍頻需要地分析
機(jī)械設(shè)備軸承的摩擦往往都屬于次生故障。而在現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況中,很多故障診斷人員喜歡當(dāng)作結(jié)論。拆下軸承或者密封也能驗(yàn)證結(jié)論,但故障往往在一段時(shí)間后還會(huì)出現(xiàn),只有找到故障根源才能*故障。
下面分享一個(gè)很有意思的案例。一臺(tái)壓縮機(jī)機(jī)組(如下圖),大修后因振動(dòng)大多次跳機(jī)。順便提一下,跳機(jī)后不仔細(xì)分析數(shù)據(jù),試圖再次啟機(jī)僥幸過(guò)關(guān)是實(shí)際運(yùn)行中的通病,這樣往往會(huì)導(dǎo)致更嚴(yán)重的、不可逆的損壞。
上圖框出的是問(wèn)題壓縮機(jī)的DE側(cè),是振動(dòng)較大的位置,NDE端振動(dòng)也大。
下方是軸中心位置圖,并且疊加了Orbit圖,這是一個(gè)很好的工具,可以看到軸中心位置雖然沒(méi)有跑出間隙圓,但振動(dòng)疊加后跑出去了,意味著可能存在碰磨。Orbit圖顯示振動(dòng)是正進(jìn)動(dòng)。再看看頻譜,一般看全頻譜圖更能看到頻譜的全貌。
明顯能看到的是次同步振動(dòng)大,進(jìn)一步的觀察,發(fā)現(xiàn)頻率是的半倍頻。全頻譜的另外一個(gè)功能是能看到進(jìn)動(dòng)方向,可以看到,半倍頻是正進(jìn)動(dòng)的。的半倍頻,往往是因?yàn)榕瞿ヒ穑部赡苁莾?nèi)部的旋轉(zhuǎn)失速引起的。
出現(xiàn)半倍頻可能是動(dòng)靜間隙過(guò)小,也可能是過(guò)大,主要看臨界轉(zhuǎn)速和運(yùn)行轉(zhuǎn)速的關(guān)系,本案例中轉(zhuǎn)子運(yùn)行在1階臨界之上,2階臨界之下,所以松動(dòng)的可能性大。
但是,正進(jìn)動(dòng)說(shuō)明松動(dòng)可能還不是主要原因,主要原因可能是氣體在某個(gè)部位的旋轉(zhuǎn)失速。對(duì)于大修前振動(dòng)正常,密封沒(méi)有大的變化的機(jī)組,轉(zhuǎn)子軸向位置不對(duì),是導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)失速的主要原因之一,軸承的過(guò)大間隙可降低旋轉(zhuǎn)失速的闞值。
檢查壓縮機(jī)兩側(cè)的軸瓦。發(fā)現(xiàn):
1>軸向位置有2mm的超差。這是導(dǎo)致失速的主要原因。
2>徑向軸承間隙過(guò)大,大了40um。是降低失速闞值的因素。
3>發(fā)現(xiàn)瓦片與軸承箱的接觸間隙偏小,手冊(cè)要求10 um,DE側(cè)實(shí)際30 um,效果是降低軸承的剛度,也會(huì)降低失速的闞值,并起到松動(dòng)的作用。
改正上述問(wèn)題后重新啟機(jī),故障排除。下圖是故障前后的趨勢(shì)圖的比較。
之前
之后
本案例判斷碰磨是不錯(cuò)的,判斷為松動(dòng)更進(jìn)了一步,但正進(jìn)動(dòng)還解釋不了,如果判斷是內(nèi)部的失速也是對(duì)的,但開(kāi)缸后費(fèi)時(shí)費(fèi)力,還找不到問(wèn)題所在。只有綜合各個(gè)現(xiàn)象,找到并串起證據(jù)鏈,才能準(zhǔn)確判斷,解決問(wèn)題。